HNAT737技术问题说明
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提示单编号撰写校对批准日期
/2022.3.30
TIP737-2022-52-004张桃符方洲曾晶
标题货舱门内部手柄回位弹簧断裂导致舱门警告
一、适用性
737NG
二、背景描述
20223737-800QRH
年月,某飞机起飞后机组反映前货舱门警告灯亮,按检查增压正常,正常
落地后,地面检查前货舱门处于打开状态,检查内部手柄回位弹簧断裂,完成更换,测试正常。
三、解释说明
1.原理分析
货舱门分内外两个操作手柄,其中内部手柄和手柄转轴连接在一起,当转动手柄操作舱门时,手柄
转轴通过控制杆将运动传递到锁紧扭力杆,扭力杆将滚轮转动到门框的滚轮槽中进行锁定,同时手柄的回
位弹簧起到辅助内部手柄复位和滚轮入槽后拉紧的作用,整套机构为刚性连接,任何机构的部件的运动会
传递到其他部件。而货舱门外部手柄,通过另外一个收回弹簧加载在舱门外部的凹槽中,当外部手柄拉出
时与上述转动机构啮合,从而作动舱门。当内部手柄机构不在打开位或关闭位时,由于无法啮合,外部手
柄是无法转动的。
2.事件译码分析
通过机组的报告,和结合译码情况分析,货舱门警告发生在地面起飞滑跑阶段,地速82节时,主警告
灯点亮,后续机组按压主警告灯后警告消失。
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3.地面检查情况
1)前货舱门内部手柄处的回位弹簧断裂;
2)地面模拟在货舱门关闭情况下,从内部踩压货舱门边缘,在力的变化作动下,滚轮会出现轻微的移动,
从而带动手柄转动。
4.失效分析
1)从门锁定机构的原理可以看出,手柄转动进行关门操作时,推拉杆机构驱动扭力杆带动滚轮过中,进
入锁定槽内部,在手柄回位弹簧的预载力的作用下,手柄保持在锁定的状态。
2)当回位弹簧失效后,由于机构不受弹簧力,滚轮的锁定力相对减少,主要受内外压差、滚轮摩擦力和
过中阻力保持。在飞机滑跑的过程中,由于振动等原因会使机构出现小幅变动,从而导致舱门警告灯亮,
严重的引起滚轮脱出卡槽。
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3)弹簧断裂分析
从弹簧断裂位置看,有疑似疲劳裂纹扩展的贝壳纹,分析为存在初始疲劳源后,缓慢扩展导致疲劳断裂的发生。
4)安全性影响
当飞机处于起飞阶段的时候,增压系统会给客舱增加0.1PSI的压差,减小飞机起飞时的压力变化,相当于给门一个压
紧力,而到空中,由于7个多PSI差压的作用,这个货舱门将一直处于压紧关闭的状态,而在落地阶段也同时会施加0.15PSI
的压力,直到落地滑行时,才逐渐释压。
5)事件过程推导
从整段航班运行过程看,在装货关闭舱门时,并没有出现外部手柄无法转动或回位的情况,表明此时内部手柄,并没有
发生移位,前货舱门在关闭锁定位。后机组正常滑跑,在预增压的情况下,压住舱门,但受滑跑震动的影响,滚轮有轻微
的移位,出现了前货舱门警告。飞机起飞后,在更大的压差力作用下,压住舱门,因而增压正常。落地后,直到飞机泄压,
由于振动使滚轮出现移动,并脱出卡槽。
5.空中处置分析
参考机组QRH,如下图所示,对于舱门警告灯亮的处置要求而言,是观察增压是否正常。在增压正常的情况下,表明舱
门处于安全构型,按QRH继续正常运行。此次空地联系和机组决断,符合厂家手册的要求。
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6.历史案例
弹簧69-76131-2查询2000年以来的历史发料记录,一共4起。其中只有一例是在737-400飞机上发生过的弹簧断裂
案例,未发现有定检NRC更换记录
7.厂家分析
1.厂家自从弹簧升级到69-76131-2(-1为上