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文件名称:波音737飞机信号管渗漏导致的发动机停车.pdf
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更新时间:2025-05-17
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文档摘要

HNAT737技术问题说明

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提示单编号撰写校定批准日期

TIP737-2020-36-002曾晶张桃羊全流/2020.4.24

标题信号管渗漏导致的发动机停车

一、适用性

737NG

二、背景描述

2017年,某机在地面试车过程中(左N1=25.3,右N1=69.1),开隔离活门后左发转速下降,

后停车。检查五级单向活门无异常,高压级健康测试正常。发现PRSOV卡在开位,更换PRSOV和

高压级活门。后进一步检查发现PRSOV和高压级调节器的下游公共信号管路漏气,完成更换。这

实际上上一起两个部件失效,使引气倒流至核心机,导致左发失去扩压能力,转速不断下降,在

无法维持自转速后出现的停车。

三、解释说明

1),事件经过

1月3日为完成右发在穿越结冰区后振动值高检查工作。依据厂家方案完成VSV/VBV检查、孔探

和TVB更换工作。

1月4日在执行TBV更换后的试车工作中,右发前推至N1=69.1,打开隔离活门后,左发转速下降,

后自动停车。

?人工反流检查左发PRSOV发现左发PRSOV卡在半开位不动;

?使用引气健康测试设备完成双发高压级和PRSOV检查正常;

?拆下检查左发5级单向活门正常,更换失效的左发PRSOV,预防性更换左发高压级

活门、右发BAR;

?试车检查N180时,左发引气压力56,右发52,使用引气健康测试设备完成高压

级调节器反流关断功能检查正常。

1月5日检查发现与PRSOV连接的气管漏气严重,串件更换,预防性更换5级活门以及高压级调

节器;试车验证,右发N1在70%,左发保持在慢车,隔离活门确保在“auto位,人工打开隔离活

门,观察左发参数,测试正常。

2),系统原理

整个事件中其实主要涉及到的有4个引气部件:隔离活门、PRSOV、公共信号管(PRSOV和高

压级调节器)、高压级活门/调节器。下面就系统原理做逐一说明。

A,隔离活门

隔离活门将飞机上的引气系统分为两个部分,左半幅为左发引气和APU引气,右半幅为右

发引气。该活门的控制电门是三位,OPEN、AUTO和CLOSE。通常情况下,都放置在AUTO位,当

双发引气电门和双发组件电门仍一在关位时,该活门打开,否则都处于关闭状态。

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B,高压级活门/调节器

如下图所示,当发动机处于慢车低功率是,9级未经调压的引气首先进入HSR经过内部的基准压

力调节后,再将压力恒定的压力信号送给HSV的A腔。克服弹簧的弹力和B腔的压力驱动HSV打

开,并控制HSV下游压力保持在32±6psi左右。如果9th引气压力>110±10psi时,HSR就会

超压关断。而5th和9th的转换是发生在N153%左右,5th引气压力大于32psi,B腔压力推动

HSV关闭。当下游管道压力大于上游压力时,反流的引气压力作动HSV的反流机构,使膜盒向上

移动,控制A腔作动的引气被释放掉。使得A腔压力降低,不足以克服B腔压力和弹簧的弹力,

HSV关闭,从而达到反流关断的效果。如果,下游信号管路存在漏气,则使该功能部分失效或失

效,取决于漏气量的大小。

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C,PRSOV和公共信号管

如下图所示,此次失效的公共信号管为图中4管路,位于PRSOV的下游,感受经过调压后的

引气压力,并将信号反馈给PRSOV的B腔和高压级调节器返流保护机构。对高压级调节器影响已

经在上文说明过。对于PRSOV的影响是,当下游压力变大,B腔压力增加,推动PRS