一.事故概
2008年2月23日上午8时左右,承包商山东华显安装建设有
限公司对大化集团气化装置的煤灰过滤器(S1504)内部进行
除锈作业。在没有对作业设备进行有效隔离、没有对作业容器
内氧含量进行分析、没有办理进入受限空间作业许可证的情
况下,作业人员进入煤灰过滤器进行作业,约l0点30分左右,
1名作业人员窒息晕倒坠落作业容器底部,在施救过程中另
外3名作业人员相继窒息晕倒在作业容器内。随后赶来的救援
人员在向该煤灰过滤器中注入空气后,将4名受伤人员救出,
其中3人经抢救无效死亡,1人经抢救脱离生命危险。
二.原因分析
(一)直接原因:
煤灰过滤器(S1504)下部与煤灰储罐(V1505)连接
管线上有一膨胀节,膨胀节设有吹扫氮气管线。2月22日
装置外购液氮气化用于磨煤机单机试车。液氮用完后,氮气储
罐(V3052,容积为200m3)中仍有0.9MPa的压力。2月23日
在调试氮气储罐(V3052)的控制系统时,连接管线上的电磁
阀误动作打开,使氮气储罐内氮气串入煤灰过滤器(S1504)
下部膨胀节吹扫氮气管线,由于该吹扫氮气管线的两个阀
门中的一个没有关闭,另一个因阀内存有施工遗留杂物而关闭
!-
不严,氮气窜入煤灰过滤器中,导致煤灰过滤器内氧含量迅
速减少,造成正在进行除锈作业的人员窒息晕倒。由于盲目
施救,导致伤亡扩大。
(二)间接原因:
1.施工单位安全意识淡薄,安全管理松弛,严重违章作
业。施工单位对装置引入氮气后进入设备作业的风险认识不
够,在安排煤灰过滤器(S1504)内部除锈作业前,没有
对作业设备进行有效隔离,没有对作业容器内氧含量进行分
析,没有办理进入受限空间作业许可证,没有制定应急预案。在
作业人员遇险后,盲目施救,使事故进一步扩大。
2.安全管理制度和安全管理责任不落实。大化集团公司在
年产30万吨甲醇建设项目试车引入氮气后,防止氮气窒息的
安全管理措施不落实,没有严格界定引入氮气的范围,没有
采取可靠的措施与周围系统隔离;装置引入氮气后对施工单
位进入设备内部作业要求和安全把关不严,试车调试组织不
严密、不科学,仪表调试安全措施不落实。
3.从业人员安全意识淡薄,应急施救不当。作业人员严重
违章作业、施救人员在没有佩戴防护用具情况下冒险施救,导
致次生事故发生及人员伤亡扩大。
四.经验教训
一是进一步加强工艺操作管理,完善工艺操作规程,明确操作
要求和作业标准,针对关键作业环节和步骤,增加检查确认程序;进
一步加强工艺操作管理,严格执行有关安全规程和操作程序,
杜绝违章行为,避免发生较大事故。
进一步规范检维修作业管理,明确检维修程序,落实检维
修项目安全责任制,严格执行作业许可制度,加强作业风险
分析和过程控制,严格落实防护措施,强化现场监管,杜绝“三违”行为,
确保检维修作业安全。
三是严格执行受限空间作业票证管理制度,按
照分级管理的要求,落实审批程序,加强作业环境危害
因素辨识、检测、分析和评估,采取有效防范措施,确保作业
风险可控。
四是进一步明确受限空间作业中监护人员、施工人员职责,
加强作业过程监管,强化程序化、标准化作业,杜绝违章操
作、违规操作。
五是进一步加强应急知识培训,提高作业人员风险意识和自救
能力,避免因盲目施救导致次生事故。
(一)建设单位在与施工单位签订施工合同时,要明确建设
单位、施工单位各自的安全管理职责,建立健全各项安全生
产规章制度,指定专职人员检查安全生产规章制度的执行情
况。要避免建设项目施工层层转包。施工安装阶段,建设单
位要安排专人监督检查施工质量和施工安全,及时发现和纠
正施工单位的不安全行为,确保施工安全。
(二)建设项目进入生产准备阶段后,建设单位要统筹安排施工和试
车进度,加强施工、试车的组织协调,每在安排施工、试车工作时要
特别注意协调好安全问题。施工单位要自觉服从建设单位的指
挥,严格执行建设单位的有关安全规定和要求。
(三)试车过程引入公用工程和化工物料后,要严格进入受限空间内
作业、动火等危险作业的安全管理,进入受限空间作业前,
要对作业设备进行有效隔离,对作业容器内氧含量和有毒有害
气体进行分析,按要求办理进入受限空间作业许可证,要有
完善的应急预案,并安排专人监护。
()加强风险管理和应急知识的培训,提高作业人员的风险意识和
应急自救能力。施工单位进行作业前,务必使作业人员了解作