大功率柴油机连杆组件疲劳分析与结构优化设计研究
摘要
连杆作为柴油机核心运动部件之一,主要的作用是将活塞组件的往复运动转换为曲
轴的回转运动。因为其承受着拉伸、压缩、弯曲的交变载荷,工作环境恶劣,所以断裂
失效现象常有发生。通过对连杆组件进行试验研究及仿真分析,并对其进行优化设计,
可以明确失效原因,有效降低后续故障发生率,保障人身安全。
本文以大功率柴油机失效连杆为研究对象,通过理化检验确定失效原因;并对其进
行有限元分析,重点研究了连杆组件在预紧工况、最大拉伸工况、爆压工况下应力分布
规律及在完整工作循环内应力变化规律,并基于以上分析对连杆进行结构优化设计研
究,不但降低了连杆组件最大应力,使其应力分布更加均匀,而且减小了连杆组件的质
量。具体工作如下:
(1)本文对失效连杆进行理化检验,通过对断口的宏观分析、微观分析、化学成
分检验及机械性能检验确定失效原因及裂纹源位置,为后续仿真结果提供技术支撑。
(2)本文通过UG搭建曲柄连杆机构模型,模拟连杆组件工作过程中的受力情况,
并通过ANSYS以真实的载荷边界条件及连接关系对其进行稳态及瞬态仿真计算,重点
分析了连杆在三种工况下及完整工作循环内应力及变形分布规律,为后续结构优化设计
提供思路和方向。
(3)本文通过材料样棒的疲劳试验获得连杆材料的精确S-N曲线,基于瞬态仿真
结果,通过ANSYS与nCode联合仿真对其进行疲劳校核,得到连杆寿命云图及安全系
数;基于稳态仿真结果,通过基拉苏什维里算法得到连杆安全系数,并对比安全系数许
可值得出疲劳校核结论。
(4)本文针对连杆组件应力分布情况,通过三方面对其进行优化设计。首先对预
紧力进行修正,得到了最佳预紧力值,最大应力减小了21.9%,并拟合出连杆最大应力
与预紧力的关系式;其次对连杆螺栓通孔位置进行圆角优化,得到最佳圆角半径,区域
最大应力减小了19.3%,并且应力过渡更加均匀;最后通过对连杆小端进油口凸台优化,
连杆小端质量减少了2.1%,使小端上部应力分布更加均匀,并消除了局部应力突增现
象。该结构优化方法对原模型改动较小,易于加工,具有实际意义,并为该机型及同类
机型连杆组件的进一步强化提供了技术支撑。
关键词:柴油机;连杆有限元分析;疲劳强度校核;疲劳试验;结构优化
大功率柴油机连杆组件疲劳分析与结构优化设计研究
Abstract
Asoneofthecoremovingpartsofdieselengine,themainroleofconnectingrodisto
convertthereciprocatingmotionofpistonassemblytotherotarymotionofcrankshaft.
Becauseitissubjectedtoalternatingloadsoftension,compressionandbending,andthe
workingenvironmentisharsh,fracturefailureoftenoccurs.Byconductingexperimental
researchandsimulationanalysisontheconnectingrodassemblyandoptimizingitsdesign,
wecanclarifythecausesoffailure,effectivelyreducetheincidenceofsubsequentfailures
andguaranteepersonalsafety.
Thispapertakesthefailedconnectingrodofahigh-powerdieselengineastheresearch
objectanddeterminesthecauseoffailurethrou