基本信息
文件名称:单车试验器机能试验作业制动钳工75课件.pptx
文件大小:22.99 MB
总页数:14 页
更新时间:2025-05-21
总字数:约1.82千字
文档摘要

单车试验器机能试验作业

湖南铁路科技职业技术学院

陈华

《制动钳工》

1

2

作业流程

3

工装设备、检测器具及材料

4

作业内容及标准

作业介绍

目录

作业介绍

Part1

作业介绍

Part1

作业地点

适用于铁路货车单车试验前试验器设备的机能试验。

单车试验

检修车间检修库

本岗位作业人员工种为制动钳工,必须经职教科培训考试合格、持有上岗证方可在本岗位进行作业。

适用范围

上道岗位

下道岗位

人员要求

工装设备、检测器具及材料

Part2

工装设备、检测器具及材料

Part2

工装设备、检测器具、工具清单

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

微控单车试验器

1

2

打印机

1

3

试验风缸

15.5L

1

作业流程

Part3

作业流程

Part3

开工前准备

单车试验器机能试验

不合格品处置

完工整理

作业内容及标准

Part4

作业内容及标准

Part4

1.1班前准备。每班开工前在更衣室更换段统一发放的工作服、鞋、帽、手套,穿戴整齐,女士有长发者须盘在帽子内,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋作业。

1.2检查工装、器具状态。按照“工装设备、检测器具、工具及材料”规定的目录,检查设备、量具、样板状态良好,量具、样板校验标识在有效期。

作业内容及标准

Part4

2.1机能试验前先将固定风源塞门逆时针转动至开通位,排尽风管内水渍及污物(图1)。

确认风管内排出气体不带有任何水渍及污物后,方能开始后续作业。

图1

2.2将微控单车试验器下部电源控制箱内向上合上电源开关(图2),打开微控单车试验器上盖,检查显示屏是否正常显示(图3)。

图2

图3

2.3解开微控单车试验器输入软管,将软管拉至固定风源处,用手握住软管连接器根部,将连接器与固定风源连接器密贴,逆时针压动连接器(图4),随后开通风源。

图4

2.4用手提起微控单车试验器输出软管,握住软管连接器根部,将连接器与校验风缸连接器密贴,向下压动连接器(图5)。

图5

图6

图7

2.5将微控单车切换键扳至自动位置(图6),用手指在显示屏上点击“机能试验”图标,进入机能试验界面,点击“连续试验”和“开始”图标,自动进行机能试验(图7)。

图8

图9

2.6微控单车试验器机能试验过程自动进行,结果自动判别,屏幕显示机能试验合格后,依次在屏幕上点击选择“报表”——“上报”图标,点击“无线网络上报”图标将机能试验结果发送至单车试验器中控服务器上(图8、图9)。

图10

图11

2.7将微控单车试验器切换键顺时针扳动90°至手动位置(图10),顺时针扳动六位开关90°(图11),校验风缸剩余压力空气自行排净后,逆时针扳动六位开关90°,恢复至关闭位。双手握住微控单车试验器输出软管连接器根部向上提起,摘除与校验风缸的连接,将机能校验风缸推回设备存放间定置存放。

2.8将固定风源塞门顺时针转动至关闭位,顺时针扳动一位开关90°,待单车试验器排尽压力空气后,逆时针扳动一位开关90°并关闭微控单车试验器电源,双手握住微控单车试验器输入软管连接器根部向上转动,使输入软管连接器与固定风源连接器分离,并将输入软管回收至微控单车试验器。

2.9由专人在中控服务器上将机能试验记录进行打印,交工长,工长检查完毕后在机能试验记录单上签章,并将试验记录单粘贴在设备日常检查记录卡上。

作业内容及标准

Part4

3.1漏泄试验不合格时,用防锈检漏剂对单车试验器与校验风缸的连接处进行查漏,如有液泡产生,将微控单车切换键顺时针旋转90°至手动位置(图10),顺时针旋转六位开关90°(图11),待校验风缸剩余压力空气自行排净后,逆时针旋转六位开关90°,恢复至关闭位,并将单车试验器与校验风缸分离,重新检查单车试验器输出软管密封圈及校验风缸密封圈状态,如有破损,更换密封圈后重新连接,并按照步骤2.5重新进行机能校验,直至连接处无液泡产生。如无液泡产生,但漏泄试验仍不合格,通知工长,协助设备维修人员对故障进行处理后重新进行试验。

3.2机能试验不合格时自动暂停,屏幕上显示不合格提示信息,通知工长,协助设备维修人员对故障进行处理后重新进行试验。

作业内容及标准

Part4

作业完毕后,将微控单车试验器放回指定区域。

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