1
《丝绸练减率试验方法》标准(修订)编制说明
1工作简况
1.1任务来源
丝绸精练是为了去除丝胶、油脂蜡质、色素等天然杂质,练减率是绢纺原料、精干绵、精绵(绵片)、绵球(绵条)、绢丝、蚕丝织物的质量检验指标之一,以丝胶、油脂、杂质等可溶性物质的质量占比来表示。GB/T32015—2015《丝绸练减率试验方法》制定实施以来,对于指导企业生产、质量监测发挥了积极作用。为有效提升标准的技术水平,提高丝绸练减率试验效率,发挥对我国丝绸产品的染整加工、质量监测的技术基础支撑作用,完善丝绸技术标准体系,有必要修订GB/T32015—2015《丝绸练减率试验方法》。为此,全国丝绸标准化技术委员会组织有关单位申报了GB/T32015—2015《丝绸练减率试验方法》修订计划,于2023年获国家标准化管理委员会批准立项。
根据国家标准化管理委员下发的《关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》(国标委发【2023】58号)文件,国家标准《丝绸练减率试验方法》(计划号T-608)由浙江丝绸科技有限公司等单位负责起草修订,全国丝绸标准化技术委员会(TC401)负责归口。
1.2主要工作过程
(1)2023年12月,全国丝绸标准化技术委员会秘书处转发标准制定计划,成立了标准起草小组。
(2)2024年1月—2024年6月,标准起草小组查阅、分析练减率相关技术资料与标准,调研相关企业,针对反馈的问题进行分析与处理。
(3)2024年7月—2024年12月,标准起草小组深入了解该标准实施情况及修订技术要点,对标准中存在的技术问题进行研究,起草标准工作组讨论稿。
(4)2025年1月—2025年4月,标准起草小组召开了研讨会,就标准的试验条件、仪器设备、不同样品试验条件等主要修订内容进行了重点研究,收集样品,验证练减率试验指标设定的合理性。
(5)2025年5月,修改标准工作组讨论稿形成征求意见稿和编制说明。秘书处将修改后的征求意见稿后发给丝绸标委会各位委员、专家征求意见,并同步在国家标准委国标制修订系统公开征求意见稿。
2国家标准编制原则和修订国家标准主要内容
2
2.1编制原则
本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。标准修订时,根据产品原料、加工工艺等情况,提出相应的试验方法,确保标准的合理性、可行性。
2.2主要修订内容
2.2.1试剂
修改了试剂的纯度,以提升试验结果的重现性。将“Na3PO4、Na2CO3、Na2SiO3”
三种试剂的纯度由“化学纯”提高至“分析纯”。
2.2.2仪器与设备
(1)修改了加热装置的规定,加热装置具有调温功能即可;
(2)增加了红外染色机,根据本文件技术要求,本标准的试验操作中增加红外染色机。
2.2.3试验程序
2.2.3.1取样时考虑了油剂对练减率试验的影响,增加了相关技术要求。增
加注解“如有必要,可按FZ/T40006规定的方法去除油剂。”
2.2.3.2调整绢丝煮练方法的浴比,在试验准确的条件下尽可能节约水资源,
根据试验验证情况(见表6),浴比由“1:200”调整为“1:150”。
2.2.3.3调整了试验结束后的洗涤次数,为了充分洗涤试样上的残留溶剂,洗
涤次数由“两次”调整为“至少三次”。
2.2.4增加了红外染色机的试验方法。
传统练减率煮练试验过程中,由于温度过高且处理时间较长,溶剂会出现大
量蒸发损失的情况,为提高试验效率和准确程度,本标准增加红外染色机试验方法,该方法主要适用于精干绵、精绵(绵片)、绵球(绵条)和绢丝,并根据实验情况确定试验过程参数条件。
2.2.4.1试验程序的确定
参照FZ/T40004—2023《蚕丝含胶率试验方法》确定试验程序:
3
将2份已称记干重的试样分别置于钢杯内,加入煮练溶液,封闭钢杯,并按
照红外染色机的操作规程,置于红外染色机内,设定程序(升温速率5℃/min,温度100℃),在红外染色机中反应,反应完成后冷却至55℃±5℃(降温速率6℃/min)取出钢杯。
2.2.4.2试验参数的确定
通过采集同批样品的不同试样分别开展直接煮练(本标准的方法一)、红外
加热法(本标准的方法二)的练减率比对试验,因为同批样品的残胶率比较均匀,两种方法的试验结果理论上应比较一致。以本标准煮练法的试验结果为参照,通过验证试验确定红外加热法的合理试验参数。
1)精干绵
采用与煮练法相同的试剂和