伸缩缝处剪力墙模板施工创新
烟台市红旗置业有限公司拼搏海云台QC小组
目录
一、工程概况
二、QC小组概况
三、选题理由
四、设定目标和可行性论证
五、方案对比及方案确定
六、实施难点分析与制定对策
七、实施对策
八、现场实施后得效果检查
九、巩固措施
十、总结和今后打算
伸缩缝处剪力墙模板施工创新
烟台市红旗置业拼搏海云台QC小组
一、工程概况
本工程位于芝罘岛立交桥得西北,环海路得西边,西临黄海,北临西海岸住宅小区。本项目为52#、53#楼,为一级耐火等级得高层住宅,建筑高度51、45m。地上16/18层,地下一层,地上建筑面积为20875平方米。结构形式为剪力墙结构,剪力墙墙厚主要有180mm、200mm两种型号。施工时采用木胶板现场配模,主龙骨使用Φ48钢管,次龙骨使用50×50方管,商砼现场浇筑。
伸缩缝
伸缩缝
53#楼平面布置图
二、QC小组概况:
QC小组成员名单表一
小组名称
烟台市红旗置业拼搏海云台QC小组
注册日期
2016年8月1日
课题名称
伸缩缝处剪力墙模板施工工艺
课题类型
创新型
小组注册号
HQZY-HYT-002
课题注册号
HQZY-012
接受QC教育时间
65小时
活动次数
12
活动时间
2016年8月1日~2016年12月30日
出勤率
96%
序号
姓名
年龄
性别
学历
组内分工
承担工作
1
郝天各
29
男
大专
组长
负责QC小组全面工作
2
王仁明
36
男
本科
副组长
制定针对性得方案和措施
3
季玉龙
26
男
大专
组员
具体实施
4
宋志成
29
男
本科
组员
对施工过程实施控制
5
梁志伟
26
男
大专
组员
具体实施
6
金华丰
28
男
大专
组员
资料收集与信息反馈制图
制表:金华丰制表时间:2016年9月10日
三、选题理由
1、伸缩缝处工作面狭窄,造成剪力墙模板施工安、拆困难,无法保证剪力墙得平整度和垂直度。
2、伸缩缝得尺寸难以保证。
3、伸缩缝处模板支设、加固、拆除难度都比较大,施工效率低,损耗严重。
据此,我们QC小组针对伸缩缝剪力墙模板施工课题进行研究创新。
四、设定目标和可行性论证
1、目标:(1)形成一套完整有效得伸缩缝模板加固体系;
(2)确保伸缩缝结构功能。
2、可行性论证
有利条件
1、本活动中得工作面完全处于塔吊覆盖得作业范围内,有利于该方案得实施。
2、有公司工程管理部对本次活动大力支持和指导,使得该方案能很好得实施。
3、QC小组成员均为多年老员工,现场经验丰富。
施工难点
1、模板垂直度、平整度难以控制
2、伸缩缝宽度为150mm,模板支设工作面狭窄,安装和拆除难度大
3、伸缩缝宽度难以控制。
五、方案对比及方案确定
1、施工方案对比
方案一:伸缩缝内填充聚苯板
工艺概述
伸缩缝一侧剪力墙已施工完毕,在伸缩缝内填充聚苯板作为支模体系。
优点
便于安装,施工速度快。
缺点
1、使用聚苯板做填充料,无法周转,大大增加了成本。
2、砼浇筑过程中易导致上浮,质量难以保证且聚苯板易碎,难以清理。
3、聚苯板做填充料刚度不够,无法保证伸缩缝得结构尺寸。
4、单面支撑体系加固难度较大,墙体截面尺寸不容易保证,模板轴线位移及涨模机率增大。
方案二、采用废旧模板制作成箱壳填塞伸缩缝
工艺概述
伸缩缝一侧剪力墙已施工完毕,在伸缩缝内放入利用废旧模板制作得木质箱壳,最后加固室内侧模板。
优点
可以提前批量制作,施工速度较快。
缺点
1、箱壳无法拆除,并且填充料为刚性材料,一定程度上影响伸缩缝得结构功能。
2、单面支模体系加固难度较大,模板支设质量不稳定,模板轴线位移及涨模几率增大。
方案三、定型钢筋龙骨模板
工艺概述
1、模板得制作:伸缩缝处墙体内模采用常规模板加固。外侧模采用钢筋、元宝扣、螺帽组合焊接得龙骨,与木模板用螺栓拉结成一体得整体组合模板。其中模板厚15mm,纵向次龙骨采用Φ14钢筋,间距150mm;横向主龙骨采用两根Φ18钢筋,间距300mm;主龙骨上依次焊接元宝扣、螺帽,螺帽间距300mm*450mm。
2、模板加固:采用单向紧固螺杆。根据螺栓孔得位置,将外侧模板螺帽与钢筋龙骨焊接成为一体,在固定模板时先将内、外侧模板上得螺栓孔对正,穿入PVC套管,然后传入螺杆拧到对面焊接固定得螺母上,超出螺母外边沿50mm;最后紧固内侧螺栓,固定模板、校正。
优点
1、模板得整体刚度和强度较高,大大降低了鼓模、爆模得机率。
2、模板安装、加固方便快捷,便于整体吊装。
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