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文件名称:MPS5300B立磨液压系统故障分析.docx
文件大小:2.63 MB
总页数:7 页
更新时间:2025-03-16
总字数:约2.03千字
文档摘要

某公司立磨型号为MPS5300B,在一次开机过程中,出现操作压力波动大,导致磨况无法控制的现象。对出现的故障现象进行排查、分析,发现液压系统管路存在堵塞现象,最终在进3#液压油缸上腔油管三通接头处发现异物堵塞,造成张紧压力异常。将异物取出后,重新开机张紧压力恢复正常。

1、故障现象

(1)立磨在一次检修后开机运行过程中,操作压力在38~323bar(3.8~32.3MPa)波动;停机后,液压系统张紧压力和升辊压力都显示为零,但油箱里的油位回了一部分后就停止了,系统里仍有部分液压油未回到油箱。

(2)因正常建立张紧压力过程是从零开始升高至120bar(12MPa),此过程需要20min,然后切换为举升压力进行升辊。但此次停机后重新开启液压系统进行升辊,泵启动后张紧压力瞬间上至323bar(32.3MPa),然后马上自动泄压切换为升辊压力,过程大约3s左右,切换举升压力后辊子慢慢升起。

(3)升辊到位后开立磨主电机,观察3个油缸动作情况,发现3个油缸活塞杆动作较正常时平缓,无较大波动,但操作压力波动大,在38~323bar(3.8~32.3MPa)波动,油泵频繁启停,油泵启动瞬间压力升至323bar(32.3MPa),2~3s后压力下降油泵再次启动。

2、故障分析过程

1)排查压力是否存在

经查数显表和机械表,都存在300bar(30MPa)以上压力;用扳手松开压力表前油管接头,有油溅出,证明压力真实存在。

2)排查电磁阀

①建立张紧压力。电磁阀17.1、17.2、18得电(见图1、图2),17.2得电后油液经输送管道分别给三个液压缸活塞杆侧供油。17.1得电油液经过X油路进入液控单向阀(见图3),使液压缸底部无杆腔的液压油能流回油箱。18得电使上腔的回油油路处于闭路状态。排查过程发现17.1电磁阀不得电,经电气检查存在接触不良,处理后重新试张紧,但故障仍然存在。

②11.1、11.2为二位二通阀,失电为常通状态,因压力表显示有压力,油路通过了11.1,可以排除11.1堵塞情况,而11.2控制溢流阀9.1油路,因此也可以排除。

3)排查电磁阀阀芯得电后是否卡堵

对17.1、17.2和18电磁阀逐一拆下进行更换或清洗阀芯,重新试张紧,故障仍然存在。

4)排查管道是否存在堵塞

因张紧过程中油液是通过一条总油管依次到3#液压油缸→2#液压油缸→1#液压油缸,分别通过液压胶管连接油缸上腔进油,所以需拆油管接头确认油液是否有通过油管。

排查过程:对油路最后的1#液压油缸进上腔的液压胶管接头处松开(见图4a),松开至有油流出后进行开油泵试张紧。由于油流无明显变化,进一步松动接头螺母发现油压变大(松开接头过程需注意做好相关安全防护措施),现场回锁螺母过程接头松脱,油压瞬间泄出(油管残留压力),待压力卸完后重新紧固接头。因未考虑油管内残留压力的原因,以为张紧过程液压油能通过油管一直到达最后的1#油缸处。

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再次松开油路最后的1#液压油缸进上腔的液压胶管接头处接头(此时已无压力),至接头松开后只有油管内残留液压油流出,此时再进行开油泵试张紧,发现油管并无压力且无液压油通过。证明前端部分油管有堵塞现象。进一步拆开2#油缸上腔的液压胶管接头(见图4b),试压过程也同样无液压油通过。同理拆开3#油缸与2#油缸之间油管接头(见图5a),直至拆开3#油缸前的总油管接头时(见图5b),试压才有液压油流出,证明了3#油缸前的总油管到3#油缸上腔部位油管有堵塞现象。最后拆开总油管转3#油缸上腔油管的三通接头处(见图6),发现被一块破布堵塞。

3、故障处理和运行情况

(1)将破布取出,同时将该部分油管拆出后利用压缩空气清通后节管路。恢复后重新升辊开机正常。

(2)取出破布运行一段时间后发现油泵加压时间变长,约4~5h加压一次(正常情况在20min左右加压一次)。运行至1缸满停机后再次开机,发现张紧压力降低至70bar(7MPa)时,无法继续降低,通过调节25溢流阀(松动6~7圈)(见图7),压力慢慢卸下来。

故障分析:怀疑电磁阀17.2(断电后油路回油箱)或18(断电后油路回油箱)动作不到位引起(见图8),检查电磁阀通电情况正常。因此拆开电磁阀检查发现里面有小块棉絮卡堵,清理后重新开机正常。

(3)利用检修停机后对液压系统各电磁阀和油箱过滤器滤网进行清理,并对液压油进行过滤。此后再未出现类似故障情况。

4故障原因和防范措施

1)本次故障发生的主要原因

在液压油缸更换时用破布塞油缸两侧防止进杂物,但由于检修人员疏忽,安装油管时没有对各接口进行有效的检查和清理。

2)防范措施

①规范液压油缸更换流程,检修过程加强质量把关。

②液压油缸维修时制作专用盖板将各油口封住,防止异物进入。

③更换液压油缸时将盖板拆卸后对各油口进