基本信息
文件名称:水泥厂原料系统提产改造.docx
文件大小:610.55 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-03-15
总字数:约3.64千字
文档摘要

分析了非洲某工厂原料系统提产改造,通过理论计算找出主要设备瓶颈及改造方向,通过提高板喂机输送速度使能力提高至1?200t/h,降低破碎比提高破碎机能力至1?100t/h,更换大容积带齿刮板及料耙系统提高取料机能力至800t/h,提高皮带机带速、更换大尺寸头轮及大功率电机可相应提高皮带机输送能力。通过改造,原料系统运行整体平稳,提产效果明显,实现投资小、收益大的目的。

1、改造前系统情况

该原料系统包括矿山破碎及输送、预均化堆场及输送2个系统,原料配料库为新建项目不在改造范围内;破碎机及输送皮带、堆料机能力800t/h左右,取料机及输送皮带能力600t/h左右,现各设备运行能力均未超过设计最大能力。主要设备配置及参数见表1,工艺流程见图1。

表1原料系统主要设备配置情况

图1原料系统工艺流程示意

为了满足2条4?000t/d熟料生产线的石灰石供应,每天需要约10?600t石灰石(生料料耗1.56,石灰石配比0.85);矿山供应每天约10h,石灰石破碎设备能力需达到1?100t/h才能满足要求,同时石灰石输送及堆料机设备能力不能低于1?100t/h。生料磨设计每天运行约20h(每天4h用于检修),石灰石配料库储期约4h,因此取料机每天运行时间不小于16h,能力不低于663t/h,考虑运行损耗等因素,取料机能力取800t/h。

根据上面参数确定改造目标,板喂机喂料能力由850t/h升级到1?200t/h,石灰石破碎机生产能力由800t/h升级到1?100t/h,1009及1010皮带机输送能力由900t/h升级到1?200t/h,堆料机能力由900t/h提高到1?100t/h,取料机能力由600t/h提高到800t/h,1045、1050及1060皮带机输送能力由660t/h提高到850t/h。

2、提产改造方案

根据改造目标每个设备能力需提升约33%,按照常规设计设备富余约20%,同时现场对设备满转试验,各设备能力均达不到目标能力,因此需要对设备进行提产改造。

2.1板喂机改造方案

原板喂机带宽2?250mm,实际料宽2?150mm,长度8?000mm,设计最高料层高度950mm,倾斜度20°,最大运行速度0.1m/s,喂料能力850t/h,功率45kW。根据公式(1)可知,板喂机喂料能力与运行速度成正比,要想能力提升到1?200t/h,经过理论计算需要运行速度提升到0.139m/s。

板喂机喂料能力计算公式:

Q=3?600BHVγ/1.15(1)

式中:

Q——板喂机喂料能力,t/h;

B——板喂机裙板宽度,m;

H——料面厚度,m;

V——运行速度,m/s;

γ——物料松散密度,t/m3。

电机轴功率按照P=kμLg1.15Q/3?600可知,功率与喂料能力成正比,通过理论计算当板喂机能力提升后电机功率需要约63kW,根据电机样板应选电机功率75kW。

通过如上计算,板喂机改造方案为更换大功率电机,由45kW变更至75kW,运行速度提高到0.14m/s。

2.2破碎机改造方案

原破碎机为上下双转子锤式破碎机,生产能力800t/h,出料粒度不大于40mm,功率700+1?000kW。破碎机示意图见图2。

破碎机生产能力计算公式:

Q=60(h+e)Ldynkγ(2)

式中:

Q——生产能力,t/h;

h——板锤升出宽度,m;

e——最后一段反击板与板锤的径向间隙,m;

L——转子体长度,m;

d——最大排料粒度,m;

y——板锤个数;

n——转子速度,m/s;

k——修正系数;

γ——物料松散密度,t/m3。

图2破碎机示意图

破碎机生产能力与破碎比有关,破碎比越大,生产能力越小,反之越大。因此进料粒度越小,需要的破碎比越小,破碎机生产能力越大。根据现场生产情况,矿山石灰石进料粒度大部分1m左右,可以适当减小放炮间距,同时采用液压车碎石锤二次破碎后入破碎机。根据公式(2)可知,破碎机生产能力与最大排料粒度成正比,现破碎机出料粒度控制在40mm,新增生料立磨采用华新自主设计生产,入磨粒度最大可以控制到75mm以内。通过对比计算,可通过控制入料粒度小于800mm、出料粒度50mm,破碎机生产能力可以达到1?100t/h,破碎机本体基本不用改造,只需扩大出料筛板间隙。

国内也有很多企业通过在破碎机及板喂机接口增加波动辊式给料机,筛分过滤小颗粒,破碎机只对大颗粒破碎,提高破碎效率,台时产量可提高约30%。该类改造方案需要截短板喂机、拆除破碎机上壳体及两侧壳体,投资约100万元,破碎机需要停产改造,对生产有一定影响。由于当地市场需求旺盛,因此优先考虑调整入料和出料粒度、扩大出料筛板间隙的方案,后期再考虑停窑检修期间实施增加波动