研究报告
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2025年安阳华诚特钢“1·25”较大起重伤害事故调查报告
一、事故概述
1.事故发生时间及地点
(1)2025年1月25日,安阳市华诚特钢有限公司发生了一起严重的起重伤害事故。事故发生在该公司炼钢车间的原料库区,具体地点位于原料库区东侧的起重设备操作平台上。当时,正在进行的是一批钢材的吊装作业,由于操作不当,导致起重设备突然失控,造成吊装中的钢材坠落,严重伤害了现场作业人员。
(2)事故发生时,现场共有5名作业人员正在进行钢材吊装作业。根据初步调查,事故发生前,操作人员未严格按照操作规程进行作业,对起重设备的性能和状态检查不足,导致在吊装过程中,起重设备突然发生故障,无法正常控制。由于现场安全防护措施不到位,导致钢材坠落,造成严重伤害。
(3)事故发生后,公司立即启动了应急预案,组织人员对伤员进行紧急救治,并迅速上报了事故情况。根据现场勘查和调查,事故发生地点的起重设备存在严重的安全隐患,包括设备老化、维护保养不及时等问题。此外,公司安全生产管理制度执行不力,对作业人员的安全教育和培训不够,也是事故发生的重要原因。
2.事故发生经过
(1)当日,安阳华诚特钢有限公司炼钢车间的原料库区正在进行一批重达5吨的钢材吊装作业。作业人员按照预定计划,将钢材放置在起重设备吊钩下,准备进行提升。然而,在作业过程中,起重设备的控制系统突然出现异常,导致吊钩失去控制,钢材在空中摇摆不定。
(2)随着吊钩失控,钢材在空中旋转并逐渐加速,最终失去了平衡,从约10米高的操作平台上坠落。现场作业人员未能及时做出反应,钢材坠落时直接砸中了地面,瞬间产生了巨大的冲击力。坠落过程中,钢材与地面发生剧烈碰撞,产生了大量碎片和火花。
(3)事故发生后,地面作业人员被突如其来的坠落物击中,造成多人受伤。其中,一名重伤员被紧急送往医院进行救治,其余受伤人员也分别接受了不同程度的治疗。事故现场混乱一片,公司迅速组织人员对受伤人员进行救援,同时启动了事故调查程序,以查明事故原因并采取措施防止类似事件再次发生。
3.事故造成的伤亡情况
(1)2025年1月25日发生的起重伤害事故造成了严重的人员伤亡。现场共有5名作业人员参与吊装作业,其中3人不幸受到重伤,他们分别是操作起重设备的驾驶员、协助吊装的辅助工以及地面指挥人员。事故发生后,受伤人员被紧急送往附近的医疗机构接受救治。
(2)经过初步的医疗救治,重伤人员中,一名驾驶员因头部受到重创,伤势严重,被诊断为颅脑损伤,情况危急;另一名辅助工由于脊柱受到撞击,造成骨折,伤势较为严重;地面指挥人员胸部受到撞击,肋骨骨折,生命体征平稳。此外,还有2名作业人员受到轻伤,他们被诊断为软组织挫伤,已接受治疗并出院。
(3)事故造成的直接经济损失也相当惨重,根据初步评估,事故导致的生产中断预计将造成数百万人民币的损失。同时,公司面临着对受害者及其家属的赔偿压力,以及社会舆论和政府监管部门的调查压力。事故对公司的声誉和运营都产生了不良影响。
二、事故原因分析
1.设备设施原因
(1)事故发生的直接原因是起重设备控制系统出现故障。经调查,该起重设备已投入使用多年,设备本身存在老化现象,部分零部件磨损严重,未能及时更换或维修。特别是控制系统中的关键部件,如传感器和继电器,由于长期暴露在恶劣的生产环境中,导致性能下降,最终在作业过程中突然失效。
(2)此外,事故现场的调查还发现,起重设备的日常维护保养工作不到位。设备的使用频率较高,但维护保养记录不完整,保养周期过长,未能按照规定进行定期检查和保养。这导致设备在长期高负荷运行下,潜在的安全隐患未能及时发现和排除。
(3)在事故发生前,起重设备的安全防护装置也存在问题。例如,吊钩的防脱钩装置未能正常工作,安全限位器设定不合理,未能有效防止吊钩超载或超范围操作。这些安全防护装置的失效,为事故的发生埋下了隐患,使得在设备故障时,无法及时切断电源或停止作业,从而导致了悲剧的发生。
2.人员操作原因
(1)事故发生时,操作起重设备的驾驶员未严格按照操作规程进行作业。他在启动设备前,未对设备进行全面检查,也未确认吊钩和吊索具的安全状况。在吊装过程中,驾驶员未能精确控制吊钩的移动,导致吊装过程中的钢材在空中摇摆,增加了事故发生的风险。
(2)辅助工在事故中扮演了重要角色,但他在作业中的表现也存在严重问题。辅助工在吊装过程中,未能及时发现并纠正驾驶员的错误操作,未能有效提醒驾驶员注意安全。此外,辅助工在协助吊装时,站位不当,未能及时躲避坠落的钢材,导致受伤。
(3)地面指挥人员在事故中也存在责任。他在指挥吊装作业时,未能充分了解现场情况,对吊装作业的风险评估不足。在事故发生前,指挥人员未能及时发出停止作业的指令,未能有效协调现场作业人员的安